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细节决定成败!「外观检查机节拍提升记」

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设备渲染图

1.背景介绍

1)设备采用左右乒乓测试结构;

2)控制器采用安川MP2300S运动控制器;

3)采用安川Σ7伺服电机,MechatroLinkII总线。

图1设备整体控制方案

2.问题描述

现场实际运行CT为3.5秒,比理论设计CT慢1秒,如不能改善,则设备无法通过验收。

3.原因分析

3.1结构方面分析

图2左/右工位机械

1)根据手册,X,Y,Z轴速度分别可以达到800mm/s,400mm/s,400mm/s

2)根据运用场景,X,Y,Z轴运行距离分别为1400mm,300mm,400mm

3)根据速度和距离,理论上单机械手节拍4.8S,综合节拍2.4S。

3.2控制方面分析

1)分析发现消耗的时间,主要集中在电机的启停过程,动作与动作之间,不连贯。

2)查阅控制器资料,发现“MOV”指令“MVS”指令区别。确定动作不连贯,是由“”MOV“”指令进行准确定位造成,“MVS”指令脉冲分配结束后,马上开始执行下一条指令。

图3控制器指令资料

4.解决问题

1)将定位要求低的点位由MOV指令,更改为MVS指令,改善动作的连贯性。

5.设备相关资料

设备3D源文件截图

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